邱睿頭都沒轉,“不需要管那么多,我說繼續就繼續。”
于是乎,直到突破了對流層,進入距離地表10公里以上的平流層內部,加速才慢了下來。
“報告,蚱蜢火箭目前高度10.5千米”稍微頓了下,這位工作人員也跟著勸道:“老板,不能再提升了,否則燃料就不夠著陸用了。”
雖然高度比預想中要低了些,但他們說的也對,還是剩下點富余燃料比較好
想到這邱睿終于點頭,“停下吧,然后按照流程進行返回測試。”
眾人聞言終于長舒一口氣,這位總算聽勸了。
不然再往上一點,火箭還不知道要偏移到哪里去,能不能順利落回返回場都是個問題
是的,蚱蜢火箭現在的方位,已經不在發射場正上空了,而是偏移到了發射場以東二十多公里外的高空區域。
之所以會這樣,就不得不先解釋下火箭發射的流程。
大家在觀看火箭發射時,都會發現一種現象,剛發射時火箭是垂直于地表的,越往后就越傾斜,到了最后甚至是平著飛的。
明明直著飛出大氣層路程最短,為何還要轉彎呢?
是被高空的橫風吹歪了嗎?
當然不是!
會這么飛是因為,火箭在垂直上升的過程中,由重力造成的速度損失會逐漸凸顯出來。
如果不進行轉彎,火箭將無法達到所需的宇宙速度。
因此,火箭會在升空十幾秒后,進行轉彎程序,通過斜著飛來彌補重力造成的速度損失。
最終就形成了我們看到的在天空中劃出一條弧線的飛行軌跡。
這次的實驗也是如此。
為了能達到5千米以上的高度,本次的蚱蜢火箭與其說是原地“起跳”,倒不如說是真的在按照正規發射流程斜著飛。
這才造成了與發射場水平方向上,距離漸行漸遠的現狀。
那它要怎么落回來呢?
只見大屏幕上,蚱蜢火箭停止了噴射。
不過它沒有立即垂直下落,而是在慣性作用下,繼續沿彈道飛行數秒。
此時火箭與下方地表的傾角低于45度,如果不對姿態進行調整,它別說落回來了,而是會整體呈一道拋物線砸出去。
因此布置在箭體外殼上的冷氣推進器開始工作。
一陣噴射過后,它們將火箭整體翻轉,并且偏向著陸場方向。
然后發動機重新短暫點火,進行減速與反向加速,將火箭向原本行進方向的后上方推高,并重新按照落點位置規劃好返回軌跡。
此時,火箭再次在慣性作用下,中途向著回來的方向上升一小段后,速度損失殆盡,沿著拋物線往回墜落。
從這開始,火箭的回收過程才正式啟動。
由于這枚蚱蜢火箭箭體稍微有些龐大,即便消耗了絕大部分燃料和氧化劑,自重還是不小,下落的速度非常快。
這時候箭體頭部的四只“蒼蠅拍”柵格舵展開,并與冷氣推進器以及發動機互相配合,不停地調整姿態,令火箭軸線與彈道平行。
之后就是在柵格舵的氣動力作用下,令火箭不斷輕微發生位移,校準著陸場方向。
在下落到1000米高度時,發動機再次被持續點燃,并動態控制推力。
發動機可以進行一定程度矢量推進的噴口,在陀螺儀、加速度計和飛控程序的指揮下,不停的前后左右偏轉。
這個過程,就像用手掌托住一根長管一樣,360度全方向亂晃。
就這樣,火箭保持豎直的同時,不斷減速。
當距離地表50米左右時,四只折疊起落架被展開,并在很快之后,與距離發射場不遠的著陸場地表,發生了接觸。
至此,蚱蜢火箭的第一次合法卻沒那么合規的起跳過程,完美收官。
別看說得挺熱鬧,實際上整個過程在一分多鐘內完成,簡直比讀完全過程都快
看著指控中心中歡呼雀躍的眾人,以及大屏幕上顯示著的小于0.5米的實際落點精度,邱睿也是不禁感慨。
就這精度,不裝個彈頭,都特么可惜了最近轉碼嚴重,讓我們更有動力,更新更快,麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>